时间:2015-12-02 20:32:09
作者:世邦机器
某选矿厂初期生产能力很小,年处理原矿石仅有8万t,而且生产指标也比较落后,至1944年全厂已有3分场(车间)15个系列,年产精矿39万t。解放后,经过不断的恢复、改造和新建,现已发展成为新葡萄平台官网大全国大型磁选厂之一。铁矿石设备的种类很多,新葡萄平台官网大全经常听到的有铁矿石加工设备和铁矿石粉碎设备。至1996年拥有4个选别车间,共计26个磨矿系列,其中二选车间拥有咖2300 mm×3000 mm球磨机5个系列,三选车间拥有咖2700mm×3600 mm球磨机6个系列,四选车间拥有西2700 mm×3600 him球磨机8个系列,五选车间拥有咖2700mm×3600 mm球磨机7个系列,形成年处理1000万t原矿石的生产能力。到2004年,生产铁精矿388万t。
但还不能满足炼铁的需求,在原有二、三、四、五选4个磁铁矿选矿车间的基础上,2004年9月,在五选车间完成了8系列的扩建,并于2004-2005年又新建一个200万t磨选车间,拥有咖3600mm×6000 mm球磨机2个系列,设计处理原矿石200万t。至2007年8月,某选矿厂实有5个选别车间,共计有29个生产系列,每年设计处理原矿石能力为1300万t。
某选矿厂历来重视铁精矿质量,自国家提出炼铁贯彻精料方针以来,已数次提高产品质量,曾获得过产品国家金奖。铁精矿品位长期稳定在66.50%~68.50%之间,平均达到67.50%,二氧化硅含量5.50%~7.50%之间。
为提高整体效益,某选矿厂于2002年3月起开始进行提铁降硅调查研究,并于2002年12月委托长沙矿冶研究院对某选矿厂提铁降硅工艺进行研究。在进行了实验室试验及扩大连选试验之后于2003年3月提出了工艺改造流程,8~9月进行了工业试验。提铁降硅选矿工艺采用阶段磨矿、单一磁选流程,2004年8~9月完成技术改造,经调试并投人生产运行。铁精矿品位达69.00%以上,二氧化硅含量降为4.50%以下,各项技术指标达到国际先进水平。
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云南某地矿样风化严重,水分含量高而且潮解,含铁54.98%,含磷0.537%。昆明理工大学分别对这两个矿样进行了磁癣浮癣焙烧一浸出和焙烧一弱磁选一浸出降磷试验
改进精矿卸矿方式。在现有的高梯度磁选机上精矿卸矿都采用单独的水冲洗来进行精矿卸矿,由于聚磁介质是采用多层比较致密的棒、网组成,因此在冲洗时只能采用大水量的办法来提高其卸矿效果。
结果表明,应用中性磁化焙烧一干式自然冷却一异地磁选技术,将在700℃下焙烧70 rain的焙烧矿先封闭冷却至400~300 cC,再排人空气中冷却至室温
20世纪70年代自磨(半自磨)已经成为矿山碎磨作业设计和设备选用中需要考虑的磨矿方式,自磨(半自磨)机非常大规格达到击10.75 m,这一时期是自磨技术发展较快的时期。在国外,自磨工艺除铁矿外,铜矿及其他有色金属矿山也得到较广泛的应用。
水力旋流器生产过程的技术控制主要是给矿压力、浓度和细度,沉砂口、溢流口和给矿口的磨损程度等,只要这些参数能保证在设计的允许范围内,就可确保产品质量符合设计工艺要求。
矿浆经搅拌后流人粗选浮选机槽( 80m2)进行粗选,泡沫流进一次扫选浮选槽( 80m2)。一次扫选底流返回粗选,一次扫选泡沫流进二次扫选( 42m2),二次扫选泡沫为最终尾矿,自流入尾矿泵池,二次扫选底流流A-次扫眩